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ちょっと浮気

今日は梅雨の中休みなのか薄日が差して蒸し暑いです。

Sany0009 暑さのためか水やりを忘れていたら片方が枯れてしまった(^^;

かわいそうなことをしました。

Sany0002

以前から気になっていたんですが、ラジコン戦車のプラモを買ってしまいました。

何が気になっていたかというと戦車のラジコンのコントロール方法です。

本当はTMIYAの1/16シリーズDMDユニット付きが欲しかったのですが値段がねぇ…

で1/35シリーズを購入しました。プロポ付きで8400円でした(^^)v。

4ch制御で前後左右と砲塔回転、砲身上下を4つのモーターでコントロール!これは使えますよね?

何に?って潜水艦ですよ。しかし折角ですから暫くは潜水艦じゃなくて戦車として遊びましょう。

Sany0004 Sany0005

メカ類ですプロポの下の丸いのが砲塔と砲身のコントロール部分です裏から見るとモーターが2個見えますね(^^)v

Sany0015 メカ部分だけ組み立ててみました。とても組み立てやすく出来ています。さすが最近のプラモは正確に出来てますね。

電池を入れてプロポで動かしてみました。砲塔砲身コントロールのモーターはちゃんと別々に動きます(これが知りたかった)。どちらも正逆回転できます。

このコントロールを使えば推進に2モーター(これで前後左右)、潜舵用に1モーター、そしてポンプバラスト用に1モーターで潜水艦できるかも。

しかし暫くは浮気して戦車として使用しますから完成はいつのことやら…。

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ラジコン戦車」カテゴリの記事

コメント

海人党さん、こんばんはぁ。

うわぁ~sign01ありがとうございますぅ。

これ買って試してみたかったんですよォ~。
でも「もし使えなかったら」って思うとなかなか買えなくって・・・。happy01

全てのモーターを別々に制御出来るようですね、こいつは使えそうですwink

ところで、モーターコントロールってON-OFFですか?それともアンプの様に無段階変速ですか?
ちょっとずる賢くレポート待ってまぁ~すsweat01

投稿: hiro | 2008年6月27日 (金) 21時09分

海人党さん こんばんわ(^_^)v

思わず(・o・)パクッて食いついちゃいました。hiroさんと同様にモーターの制御方法が気になりますね~ でもよく見るとすべてモーターの前/後進制御でサーボは付いていないんですかね? 私の場合はデロリアンの制御に使えないかな?と思っちゃいました。 私もズル賢くレポートをお待ちしています(^∀^)/

投稿: yoshi | 2008年6月27日 (金) 23時03分

こんにちは~
戦車のラジコンもいいですよね。
うちにも改造のパーツにしようと1/24のがあったりしますが、ついそのまま戦車として遊んでしまったりします(笑)
どう化けるのか楽しみにしています♪

投稿: 雲山 | 2008年6月28日 (土) 10時35分

hiroさん、こんにちは(^^)/

やはり皆さん一度は考えているようですね。

さてモーターのスピードですが、残念ながら変わりません。送信機も所謂ボタン式なので押している間中一定のスピードで回り続けます。

前進ぐらいはスーピード変えられたらいいんですけどね。

投稿: 海人党 | 2008年6月28日 (土) 11時25分

yoshiさん、こんにちは(^^)/

そうなんですよ、すべてのモーターの正逆回転のみですね。砲塔砲身の制御のモーターも送信機のボタンを押している間中止まることはなく同じスピードで動いています。
ただ気になるのは、送信機にオプションボタンが2個と受信機にP1、P2という3ピンのジャックがあります。
これは後日何かギミックのオプションが販売されるのか興味はあるところですね。多分対戦用だと思いますが制御方法によっては何か潜水艦にも使えるかもしれません。

投稿: 海人党 | 2008年6月28日 (土) 11時35分

雲山さん、こんにちは(^^)/

この戦車を買ってまず思ったのが、砲塔回転制御は雲山さんのブログにあったウォシュレットのポンプに使えるなぁということでした。

ですから私の場合このシステムを利用するとポンプバラスト式になると思います。また砲身上下はそのまま潜舵の制御に使えそうですね。

遠い先になるかもしれませんが挑戦してみたいです。

投稿: 海人党 | 2008年6月28日 (土) 11時48分

どうもトムです。このタミヤのパンター戦車は、スピードコントロールが出来ません。ですので、サーボを4個使用してスピードコントロールできるように改造しました。しかしながら、狭いところに詰め込むので、車体のネジは緩めにしております。いい感じて走行しますよ。

投稿: JMSS・トム | 2008年6月28日 (土) 18時29分

トムさん、こんばんは(^^)/

>サーボを4個使用してスピードコントロールできるように改造しました。<

さすがトムさん!、すごいですね。どのように改造してあるのか今度教えてください。

投稿: 海人党 | 2008年6月29日 (日) 21時48分

どうもトムです。サーボ内のモーターの配線をペンチで切断し、その2本の配線をそれぞれのコネクターに差し込んでいるだけです。ニュートラルを調整できるように、サーボのよけいなギヤを取り外して、ポテンショメーターの軸を出してます。小型の受信機、電源SW、マイクロサーボ×4が要ります。

投稿: JMSS・トム | 2008年6月30日 (月) 05時30分

どうもトムです。資材が準備できれば、追浜で改良しますよ。

投稿: JMSS・トム | 2008年6月30日 (月) 20時02分

追申:受信機は4ch+バッテリーが必要です。

投稿: JMSS・トム | 2008年6月30日 (月) 21時16分

トムさん、分かりやすい説明どうもありがとうございます。方法よく分かりました。

>資材が準備できれば、追浜で改良しますよ<

ありがとうございます、ですがまだ出来上がってもいないので今回はまだ持っていくことが出来ません。
しばらくはオリジナルで遊んでみます。

また相談させてください。

投稿: 海人党 | 2008年6月30日 (月) 21時26分

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